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非常規處理爐墻結厚操作法實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-04-19  作者:劉文明 劉建民  瀏覽次數:675
 
核心提示:摘要:首鋼通鋼二號高爐對爐墻結厚的原因及處理過程進行了總結分析。通過采取分段集中加焦,待加焦炭進入渣帶,保證爐頂設施安全的情況下,加大風量的方法,利用煤氣流沖刷爐墻的方式,處理了爐墻結厚。然后通過裝料制度優化,穩定了操作爐型,高爐經濟技術指標得到大幅改善。 關鍵詞:高爐爐型;爐身結厚;Zn負荷;設備故障
 非常規處理爐墻結厚操作法實踐

 

劉文明   劉建民

(首鋼集團通鋼公司煉鐵事業部)

摘要:首鋼通鋼二號高爐對爐墻結厚的原因及處理過程進行了總結分析。通過采取分段集中加焦,待加焦炭進入渣帶,保證爐頂設施安全的情況下,加大風量的方法,利用煤氣流沖刷爐墻的方式,處理了爐墻結厚。然后通過裝料制度優化,穩定了操作爐型,高爐經濟技術指標得到大幅改善。

關鍵詞:高爐爐型;爐身結厚;Zn負荷;設備故障

1 概述

通鋼2號高爐設計有效爐容2680m3,在進入2020年1月份以來,由于原料鋅負荷超標、頻繁的設備故障造成低料線影響,5-14段壁體溫度比照正常下降20℃以上,2號高爐爐況波動較大,其中主要的影響因素就是操作爐型控制不穩定,爐身渣皮結厚,通過日常噸焦耗風量計算,整體爐容變小500m3水平,高爐風量隨之萎縮,高爐各項技術經濟指標均大幅降低。雖然通過各種處理結厚方式方法,效果差,處理效果并不顯著,爐身結厚已經成為當前影響高爐穩定順行的最大障礙。面對這一現狀,通過分析結厚原因,采取有針對性的操作方針,直到2021年1月5日,事業部制訂詳細的渣皮處理方案,徹底地消除了爐墻結厚,并通過一系列后續調整,不僅保證了穩定的操作爐型,高爐各項經濟技術指標也達到較好的水平,也為以后處理爐墻結厚積累了相關經驗。

2  爐身結厚原因分析

2.1高爐入爐原燃料堿負荷、Zn負荷高

2020年以來,進口礦石價格逐步上升,鋼鐵企業利潤日益降低。為了降低煉鐵成本,通鋼煉鐵系統加大了低價礦、低品位礦的使用量,造成燒結成分波動較大,堿負荷、Zn負荷處于較高水平。

月份

1#燒結機

2#燒結機

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

1月份

 

 

 

0.058

 

 

 

0.062

2月份

0.128

0.306

0.434

0.037

0.124

0.330

0.454

0.054

3月份

0.149

0.089

0.239

0.072

0.132

0.089

0.221

0.064

4月份

0.109

0.071

0.181

0.082

0.084

0.068

0.152

0.099

5月份

0.116

0.080

0.196

0.080

0.104

0.079

0.184

0.080

6月份

0.097

0.065

0.162

0.045

0.100

0.063

0.164

0.055

7月份

0.144

0.120

0.264

0.068

0.129

0.088

0.216

0.074

8月份

0.145

0.115

0.260

0.060

0.099

0.083

0.183

0.101

9月份

0.155

0.077

0.233

0.041

0.168

0.079

0.247

0.045

10月份

0.142

0.080

0.222

0.042

0.119

0.074

0.193

0.052

11月份

0.101

0.083

0.183

0.031

0.112

0.071

0.183

0.035

12月份

0.096

0.047

0.144

0.051

0.111

0.050

0.160

0.040

平均值

0.126

0.103

0.229

0.055

0.117

0.098

0.214

0.063

燒結礦堿負荷變化趨勢圖

圖片1 

燒結礦鋅負荷變化趨勢圖

圖片2 

球團礦堿金屬及鋅含量

月份

球團礦

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

1月份

0.01725

0.054

0.071

0.050

2月份

0.081

0.300

0.381

0.080

3月份

0.051

0.068

0.119

0.072

4月份

0.023

0.044

0.068

0.066

5月份

0.021

0.049

0.070

0.060

6月份

0.022

0.061

0.083

0.045

7月份

0.029

0.065

0.094

0.044

8月份

0.035

0.061

0.096

0.031

9月份

0.023

0.056

0.079

0.023

10月份

0.020

0.047

0.068

0.011

11月份

0.035

0.054

0.089

0.010

12月份

0.027

0.035

0.062

0.010

平均值

0.032

0.075

0.107

0.042

球團礦堿負荷變化趨勢圖

圖片3 

球團礦鋅負荷變化趨勢圖

圖片4 

高爐堿負荷和鋅負荷

項目

堿負荷kg/t

鋅負荷kg/t

時間

2#高爐

3#高爐

2#高爐

3#高爐

行業標準

≤3.0

≤0.15

通鋼標準

≤3.5

≤0.65

2020年1月份

 

 

1.01

0.99

2020年2月份

7.58

7.34

1.06

0.8

2020年3月份

3.64

3.82

1.08

1.14

2020年4月份

2.48

2.82

1.47

1.32

2020年5月份

2.77

2.92

1.27

1.24

2020年6月份

2.64

2.53

0.93

0.78

2020年7月份

3.3

3.88

1.08

1

2020年8月份

2.47

3.92

1.06

0.89

2020年9月份

3.73

4.18

0.67

0.61

2020年10月份

3.01

3.31

0.75

0.59

2020年11月份

2.33

2.33

0.47

0.49

2020年12月份

3.02

2.97

0.46

0.44

2020年平均

3.36

3.64

0.94

0.86

高爐堿負荷變化趨勢圖

圖片5 

高爐鋅負荷變化趨勢圖

圖片6 

從以上圖表中可以看出,高爐堿負荷、鋅負荷呈現較高態勢,對爐況產生了較大影響。

Zn熔點較低(907℃),在高爐下部高溫區還原成氣態,隨煤氣流上升到高爐中上部爐墻低溫區凝結,形成爐身黏結物,破壞高爐正常操作爐型,導致高爐崩料懸料、產量大幅下降、焦比大幅上升,經濟損失巨大. 有研究指出:隨著燒結礦中 ZnO 含量的增加,RDI+3.15 和 RDI+6.3 均呈減小趨勢,而磨損指數 RDI-0.5呈上升趨勢,表明隨著 ZnO 含量的增加,燒結礦的低溫還原粉化性能變差。

2.2焦炭質量不穩定

2.2.1二號高爐所用焦炭為自產干熄60%+35%自產水熄+15%外購焦,日常生產中,焦炭比例變化頻繁,階段性冷、熱強度波動大,如下表:

成份

焦炭化學成份(%)

M40

M10

灰份

S

水份

揮發份

反應性

反應后強度

干熄焦

86.74

6.18

12.75

0.87

0.79

1.34

23.70

65.20

水熄焦

83.32

6.46

12.75

0.88

4.85

1.32

24.30

63.70

龍洋

84.75

6.32

12.83

0.64

8.27

1.48

23.36

65.33

2.3 高爐操作制度不完善、 中心布焦環數不合理

2#高爐是采用中心加焦的布料模式,這一布料模式最大的優點在于,可以通過調整中心焦的環數來控制中心氣流的強弱,快速有效對爐況進行調整。傳統的經驗是,中心布焦環數多,中心氣流旺,反之亦然。在爐況穩定、中心焦柱合理的情況下,增加中心焦環數確實可以起到提升中心氣流增加風量的效果,并且有利于排鋅。但是在爐墻結厚、爐況惡化、風量萎縮、風速不足的情況下,中心焦炭不能及時熔損,進入爐缸后影響中心透氣性、透液性,此時若是中心布焦環數太多,不但不能增強中心氣流,還會造成死焦柱肥大,從而造成爐缸不活,加劇爐況惡化。

2.4 高爐操作不當

高爐經常性出現尺差,最大尺差超過1米,一段時間后出現管道行程,高爐出現管道行程后,高溫煤氣未經過充分的熱交換就達到高爐上部區域,將部分沒有還原的礦石融化,軟熔爐料將凝固,就會行程粘接,爐溫控制不得當,經常出現低硅、生鐵含硫出格,這也會引起爐渣粘稠,爐缸不活或粘結,使風量萎縮,造成高爐結厚。特別是7段銅冷卻壁與8段鑄鐵冷卻壁相連接處,更易于粘結。

3爐身粘結處理

3.1處理方案

3.1.1預加8-10批凈焦到達8斷冷卻壁位置,負荷維持在3.57-3.6t/t,提前1小時減少中心焦比例,將焦炭布料平鋪,C928272625222↓, 礦制改為O92827262↓,同時入爐Mn礦,保證生鐵中錳回收率在0.6-0.8%水平,意在活躍爐缸,通過人為破壞爐內煤氣流分布,造成邊緣管道或懸料。

3.1.2在處理爐況過程中,如發生懸料,風壓控制≤340kpa。時間盡量延長(1-2小時)。

3.1.3懸料后控制好頂溫,做好打水降溫,控制煤氣溫度,小于300℃,保證布袋入口溫度正常。

3.1.4 高爐軟水流量6000m3/h調小到4000m3/h.

3.1.5懸料時間盡可能延長1-2小時,利用集中焦的熱量對結厚的部位進行加熱,加熱充分后再進行坐料,利用拉風坐料過程中的反抽力力求將爐墻粘接物拉下。如沒有懸料,利用高溫煤氣流對爐墻進行沖刷。一般情況下,時間為12-24小時即可處理完畢。

3.1.6爐墻粘結物處理評判標準

3.1.6.1爐體水溫差≧6℃,8-10段壁體溫度50-80℃.

3.2爐墻黏結物清理下來后,需要對煤氣流進行調整,確保渣皮不再結厚。高爐制訂了“抑制邊緣,中心排堿”的操作思路。

3.3布料制度調整

布料制度調整情況見表

布料制度變化以及風量水溫差變化

時間

料制調整

水溫差

1月5日

C928272625222↓O92827262

6.7℃

1月6日

C938272625126↓O92847462

5.8℃

1月7日

C938272625125↓O92837362

5.4℃

3.4壁體波動效果

圖片7 

 

圖片8 

圖片9 

 

通過一系列調整,高爐爐況明顯好轉,高爐穩順程度增加,風量大幅增加。

圖片10 

4 結語

4.1Zn負荷高、堿負荷高是通鋼2號高爐控制合理操作爐型的最大障礙。氣態Zn在高爐中上部爐墻上凝結,堿負荷高易很容易造成爐身結厚,甚至形成頑固結瘤,嚴重影響高爐順行。

4.2通過“適當抑制邊緣氣流,控制合理中心氣流”進行排Zn是行之有效的。

4.3通過一系列調整,風量、產量等技術指標大幅提高,但焦比、燃料比等消耗指標卻未見根本改善,這也是當前和以后2號高爐迫切需要解決的問題。

4.4通過爐內煤氣流沖刷爐墻處理爐墻結厚方式方法是可行的,為處理爐況積累了經驗。

參考文獻

[1]  周傳典. 高爐煉鐵生產技術手冊,北京,冶金工業出版社,2012

[2]  劉云彩. 現代高爐操作,北京,冶金工業出版社,2016

[3]  楊志泉,王平.武鋼煉鐵高Zn礦使用現狀和應對措施[J].煉鐵,2014,33(2):4-7.

 
 
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